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鋁合金車體的自攻鋼螺套安裝工藝趕緊了解一下

2022-12-30

自攻鋼螺套是一種加強(qiáng)螺紋強(qiáng)度的緊固件,其嵌入鋁合金材料內(nèi),可形成高強(qiáng)度的內(nèi)螺紋孔,屬于異種金屬聯(lián)接。它通過專用旋進(jìn)起子旋入已經(jīng)鉆好并比其外徑小的底孔內(nèi),通過自身外徑上的切削螺紋在孔內(nèi)壁上形成內(nèi)螺紋,使母材與鋼螺套聯(lián)接在一起。

自攻鋼螺套在鋁合金車體上得到廣泛應(yīng)用,材質(zhì)為303或304不銹鋼。每臺(tái)車都有幾百個(gè),小到底架上線纜支架安裝,大到車體之間的貫通道安裝,都通過它用螺栓聯(lián)接。鋼螺套的安裝如圖1所示,其安裝屬于“八防”工序中的“防離”,主要是防止鋼螺套安裝后出現(xiàn)松動(dòng)或脫落。自攻鋼螺套安裝后應(yīng)與母材表面平齊(或微低于母材表面),在規(guī)定的扭力值內(nèi)無松動(dòng)和脫落。


1.?生產(chǎn)中面臨的問題


在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)鋼螺套安裝存在以下現(xiàn)象:①鋼螺套未全部攻入。②與母材不垂直,出現(xiàn)歪斜。③鋼螺套打磨過多。④在總成進(jìn)行設(shè)備安裝時(shí)出現(xiàn)松脫。如圖2所示。


自攻鋼螺套脫落后,因?yàn)殇X合金比鋼螺套強(qiáng)度低,母材底孔上的螺紋往往全部破損,返工時(shí),只能采用補(bǔ)焊后重新安裝或擴(kuò)孔后攻入異形鋼螺套兩種方法解決,耗費(fèi)的時(shí)間至少是正常操作的幾百倍,其中第二種方法不利于將來的維護(hù)保養(yǎng)。同時(shí),在車輛運(yùn)行中出現(xiàn)鋼螺套松脫,將會(huì)使零部件脫落,造成行車安全事故。


2. 問題分析

如圖3所示,通過對(duì)安裝過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題及造成的原因進(jìn)行分析,得出其相互關(guān)系。由圖3可以看出,底孔質(zhì)量是問題產(chǎn)生的關(guān)鍵因素,其中底孔直徑過小和過大是主因,底孔或攻入時(shí)不垂直是次因。而生產(chǎn)中鉆底孔時(shí)使用的手風(fēng)鉆和鉆頭直徑,對(duì)底孔直徑造成的影響需要進(jìn)行驗(yàn)證。

3. 工藝試驗(yàn)

選用常用的M12×12mm自攻鋼螺套進(jìn)行工藝試驗(yàn),試驗(yàn)步驟如下。
1)如圖4所示,鉆底孔時(shí),第一行使用φ 14.9mm鉆頭,第二行使用φ 15.0mm鉆頭,第三行使用φ 15.1mm鉆頭。


2)測(cè)量并記錄底孔直徑。
3)安裝鋼螺套,其中A、B和C列使用樂泰膠243,D、E和F列使用樂泰膠277,各位置鋼螺套需檢驗(yàn)并記錄外徑。
4)常溫下干燥24h以上后,對(duì)所有鋼螺套進(jìn)行扭力試驗(yàn),扭力值為53N?m,記錄扭力試驗(yàn)情況。
5)對(duì)鋼螺套做防松標(biāo)記。
6)使用普通扳手和8.8級(jí)螺栓對(duì)A、B、E和F列鋼螺套做拆卸試驗(yàn),并記錄拆卸次數(shù)。
7)考慮到車輛總組裝和使用期維護(hù)保養(yǎng)的需要,使用風(fēng)動(dòng)棘輪扳手和8.8級(jí)螺栓對(duì)C、D列鋼螺套做拆卸試驗(yàn),記錄拆卸次數(shù)。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。試驗(yàn)結(jié)果分析如下。
1)使用一般的鉆孔方法,當(dāng)分別用φ 14.9mm、φ 15.0mm和φ 15.1mm鉆頭所鉆的底孔直徑<15.27mm時(shí),此種條件下安裝的鋼螺套均可耐受10次之內(nèi)的反復(fù)拆裝。
2)分別涂抹樂泰膠243和277安裝的鋼螺套,在有限的拆裝次數(shù)(10次)內(nèi),未出現(xiàn)區(qū)別,均未脫落,可以滿足使用要求。
3)使用手動(dòng)棘輪扳手和失速型風(fēng)動(dòng)棘輪扳手安裝和拆卸鋼螺套,未出現(xiàn)明顯區(qū)別,鋼螺套均未脫落。

4)A-3、C-3、D-3三顆鋼螺套使用φ 15.1mm鉆頭所鉆的底孔直徑≥15.27mm,無論是使用手動(dòng)棘輪扳手,還是使用失速型風(fēng)動(dòng)棘輪扳手安裝和拆卸,均出現(xiàn)了松動(dòng)和脫落,能反復(fù)拆裝的次數(shù)顯著減少。

由分析可知,底孔直徑偏大是造成鋼螺套脫落的主要原因,如果鋼螺套安裝能按照工藝要求來做,則不同工況下鋼螺套可以承受反復(fù)的拆裝,能滿足使用要求。


4. 工藝改進(jìn)措施

針對(duì)工藝試驗(yàn)中出現(xiàn)的問題,在生產(chǎn)中采取了如下措施。
1)鉆底孔時(shí),首先在車體表面劃出底孔定位中心線,打上樣沖眼后,先鉆出導(dǎo)孔,再選擇比自攻螺套外壁螺紋小徑小0.1~0.2mm的鉆頭擴(kuò)完底孔。臺(tái)鉆選擇小0.1mm;手電(風(fēng))鉆垂直水平面鉆選擇小0.1mm,平行水平面鉆選擇小0.2mm。
2)用孔徑檢驗(yàn)裝置(見圖5)檢測(cè)底孔。①當(dāng)最小孔徑檢驗(yàn)棒能插進(jìn)而最大孔徑檢驗(yàn)棒不能插進(jìn)時(shí),說明底孔直徑合格。②若最小孔徑檢驗(yàn)棒和最大孔徑檢驗(yàn)棒都能插進(jìn),則說明底孔不合格,孔徑偏大,自攻螺套安裝后會(huì)松脫。③若最小孔徑檢驗(yàn)棒插不進(jìn),則說明底孔偏小,自攻螺套會(huì)攻不進(jìn),孔徑需要再擴(kuò)大。

3)檢驗(yàn)底孔垂直度。將最小孔徑檢驗(yàn)棒插進(jìn)孔直徑合格的底孔,將角尺基座與基材貼緊,另一直邊靠向基棒外表面就可測(cè)量垂直度。
4)測(cè)量抗拉抗扭力值。將抗拉抗扭力值測(cè)量裝置(見圖6)組裝好,六角頭螺栓旋入安裝好的自攻螺套,扭力扳手調(diào)到測(cè)量值后進(jìn)行預(yù)緊,自攻螺套不產(chǎn)生周向轉(zhuǎn)動(dòng),則抗扭合格;將測(cè)量裝置中套筒3取出,重新將六角頭螺栓旋入安裝好的自攻螺套,扭力扳手調(diào)到測(cè)量值后進(jìn)行預(yù)緊,達(dá)到測(cè)量值后自攻螺套未拉出,說明自攻螺套在此預(yù)緊力作用下抗拉合格。


5. 應(yīng)用效果

將工藝措施應(yīng)用于廣州三號(hào)線項(xiàng)目, 對(duì)20臺(tái)車共704顆M12×12mm自攻鋼螺套安裝進(jìn)行效果跟蹤,發(fā)現(xiàn)只有兩顆在未達(dá)到53N?m扭力值的情況下出現(xiàn)了松動(dòng),經(jīng)查一顆出現(xiàn)歪斜,另一顆底孔直徑偏大。一次安裝合格率達(dá)到99.9%,比以前提高了3%,與以前相比每列車可節(jié)約損耗和返修成本3 000多元。

6. 結(jié)語

本次研究及總結(jié)出的工藝措施應(yīng)用后達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo),減少了返修量,提高了生產(chǎn)效率,改善了產(chǎn)品質(zhì)量,為地鐵車輛的安全運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。


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